時間:2019年08月13日 分類:推薦論文 次數:
摘要:冶金廢水中由于含有氰化物,且水中含鹽量高,一直沒有很好的處理方法.通過對不同技術進行研究對比,優化采用多種技術有機耦合來分步處理冶金高鹽含氰廢水,臭氧氧化去除廢水中的氰化物和部分COD,加藥使廢水中的金屬離子、鈣鎂硬度沉淀分離,再用DTRO將廢水濃縮減量,減量的廢水二次臭氧氧化進一步去除廢水中的氰化物,終端廢水進MVR蒸發實現固液分離,DTRO透過液和MVR冷卻水經進一步處理后返回工藝中回用,實現了廢水的零排放.
關鍵詞:冶金廢水;高鹽含氰;零排放
目前,黃金生產企業大多采用氰化法提金工藝,氰化法提金工藝在氰化貧液、洗礦和尾礦漿會產生大量的含氰廢水,其主要成分為CN-、SCN-、Cu(CN)42-、Fe(CN)42-、Ni(CN)42-、Zn(CN)42-等.同時由于提取過程中加入了大量的酸,中和后廢水中的含鹽量也很高.
針對冶金廢水高含鹽、高COD和含氰的特點,處理工藝采用多種技術有機耦合,分步去除水中的膠體有機物、氰化物、金屬離子、硬度和鹽,最終達到固液分離,處理后的水返回生產工藝中回用,分離出來的鹽進行固廢處理.
1工藝和設備
1.1工藝優化
冶金廢水由于成分復雜,沒有哪一種工藝能夠低耗高效地直接解決高鹽、COD、氰化物等問題,因此將各個分步處理工藝有機耦合來處理冶金廢水是必由之路.通過對各個處理工藝進行優化,綜合考慮處理效率和處理費用后,優選冶金廢水處理工藝.冶金廢水在調節池充分混勻后,進入臭氧發生裝置,去除水中的氰化物和部分COD,除氰后的水一部分返回浮選工藝回用,另一部分深度處理.
深度處理的廢水先加堿去除水中的重金屬離子,再進一步用純堿來降低廢水中的鈣鎂硬度,經絮凝沉淀后加酸調節pH至中性,再用蝶管式反滲透(DTRO)進行減量濃縮,DTRO的濃縮液再經臭氧處理除氰后采用蒸汽機械再壓縮枝術(MVR)進行蒸發結晶,DTRO的淡液和MVR的冷凝水進反滲透裝置進一步脫鹽處理,反滲透的淡水返回工藝回用,濃水回原液調節池.
1.2設備
在上述工藝基礎上,研制出一套冶金廢水處理系統裝置,該裝置由各個分裝置有機組合.
1.2.1調節池
調節池池容1000m3,來水400m3/d,停留時間50h,調節池為鋼砼結構,內部防腐.用于調節來水水量和水質.1.2.2臭氧發生裝置氰化物處理的方法很多[1-2],有堿氯法[3]、酸氯法[4]、因科法[5]、中和法[6]、臭氧法、電解法、離子交換法、活性炭催化氧化法[7]、生物法、加壓水解法等.
多種方法綜合比較,優選臭氧作為除氰的主要方法.臭氧作為一種強氧化劑,用于含氰廢水處理,不存在余氯問題,不引入其他化學藥劑,所以處理后水質好、污泥量少、操作簡單.以空氣為原料,沒有原料供應和運輸問題.氰的臭氧氧化包括兩個步驟:先迅速被氧化生成CNO-;然后被水解產生N2和CO32-.
臭氧的氧化能力極強,電極電位為2.07mV,僅次于氟,可分解其他氧化劑不能分解的成分.臭氧氧化處理氰化物的化學反應機理如下:2CN-+O3→CNO-+O2在堿性條件下:2CNO-+·OH→CO32-+N2臭氧處理法消耗電能較大[8],因此為節約能源,除臭氧發生設備外,主要應考慮臭氧在廢水中的分散度,延長氣、液相的接觸時間,即高效的氣-液反應器.
1.2.3加藥裝置
廢水中含鹽量很高,不僅有重金屬離子,而且硬度高,為使后續反滲透設備能夠正常穩定地運行而不結垢,需先將廢水中的重金屬和硬度降低到一定濃度.投加的藥劑有氫氧化鈉、碳酸鈉、聚合氯化鋁(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)、鹽酸等.金屬離子在堿性條件下反應生成沉淀物析出:Cu2++OH→-Cu(OH)2↓Fe3++OH→-Fe(OH)3↓Mg2++OH→-Mg(OH)2↓Mn2++OH→-Mn(OH)2↓純堿法降低鈣硬度:Ca2++CO3→2-CaCO3↓投加PAC和PAM使水中的微小顆粒雜質形成大顆粒,加速沉降.加鹽酸回調pH至6~7.
1.2.4DTRO裝置
DTRO與普通反滲透相比具有以下特點:(1)通道寬,膜片間通道(導流盤)為6mm,而普通卷式反滲透膜流道僅為0.2mm;(2)流程短,液體在膜表面的流程僅為7cm,而普通卷式反滲透膜液體表面流程為100cm;(3)湍流運行,在高壓作用下,進料液經過導流盤上的凸點后形成高速湍流,在湍流沖刷作用下,膜表面不易沉降污染物,而普通卷式反滲透膜容易在網狀通道處形成靜水區,污染物容易沉降,導致膜污染.基于以上結構特點,DTRO對預處理要求較低,出水受預處理影響小[9].DTRO通過對廢水濃縮減量,可降低MVR裝置的運行負荷.
1.2.4MVR裝置
MVR又稱熱泵技術,是重新利用蒸發濃縮過程中產生的二次蒸汽的冷凝潛熱,從而減少濃縮過程中對外界能源需求的一項先進的節能技術.MVR相比于多效蒸發,具有以下無可比擬的優點[10],因此得到了廣泛的應用:(1)啟動時無需消耗生蒸汽,或僅需少量生蒸汽以維持蒸汽溫度,運行成本主要為壓縮機的電耗,運行費用比其他蒸發器大幅下降;(2)結構簡單,現多為單效蒸發,簡化蒸汽管道系統;(3)公用工程配套少,二次蒸汽在蒸發器中冷凝成水,無需另設冷凝器,無需使用冷卻循環水.
2應用效果
整套裝置在山東招金金合科技有限公司進行了現場應用,來水為濕法氰化提金廢水,水量400m3/h,其中300m3/h除氰后返回浮選車間回用,剩余100m3/h進一步深度處理,達到零排放.
2.1臭氧除氰裝置
含氰廢水氰化物質量濃度在60~250mg/L,加堿調節pH到10以上,經臭氧氧化后,氰化物質量濃度低于20mg/L.
2.2加藥沉降裝置
為防止DTRO膜結垢污堵,廢水進入DTRO前需預先去除水中的重金屬和降低硬度.經過實驗,用氫氧化鈉調節最佳pH在11時,對重金屬離子有很好的去除率,當碳酸鈉的投加量為質量分數0.05%~0.1%時,鈣硬度有較好的去除效果,PAC的最佳投加量為10~20mg/L,PAM最佳投加量為3~5mg/L,沉降時間60~120min.
2.3DTRO裝置
DTRO裝置將廢水濃縮減量,處理能力為100m3/d,運行壓力10~12MPa,回收率50%,濃水含鹽量10%~12%(質量分數),再進一步經臭氧氧化除氰,總氰降低到0.5mg/L以下,進MVR蒸發濃縮結晶.DTRO裝置脫鹽率大于97%,淡水電導率小于1500μS/cm,進入工藝用水反滲透處理裝置處理回用.
DTRO裝置初始運行時產水電導率為1375μS/cm,產水量2.4m3/h,運行30d后產水電導率上升到1550μS/cm,產水量下降到1.8m3/h.分別用氫氧化鈉和檸檬酸進行了清洗,清洗后系統產水量和產水水質得到了恢復.氫氧化鈉的清洗效果優于檸檬酸的清洗效果,分析原因為,膜的污染主要是絮凝劑所致,因此對加藥量進行了調整,調整后運行正常.
2.4MVR裝置
MVR裝置設計處理能力50m3/d,冷凝水含鹽量小于200mg/L,與工藝用水反滲透處理裝置淡水混合回用,結晶鹽固廢單獨處理.MVR裝置每次停機前用淡水沖洗管路,每個月用酸堿清洗一次,防止設備結垢污堵.
3費用分析
該工程的運行費用主要包括電費和藥劑費.高鹽含氰廢水處理直接運行成本為56.77元/噸,其中電費為51.90元(電費按0.6元/度計),藥劑處理成本4.87元.
4結論
采用耦合工藝處理高鹽含氰廢水達到了零排放,系統總投資1125萬元,其中深度處理每噸水運行費用56.77元.臭氧氧化能力強,破氰的同時去除了大部分的COD.DTRO將質量分數5%的高鹽水減量濃縮到10%以上,減少了后面MVR的蒸發費用.MVR是目前蒸發結晶運行費用較低的工藝,在最近幾年得到了普遍的應用.
該組合工藝方法適用于20~200mg/L的含氰高鹽廢液的零排放處理,運行費用較其他方法低,COD和氰化物去除率高,廢水處理后可循環應用,解決了行業難題.目前,冶金行業的高鹽含氰廢水水量大、毒副作用強,如果得不到有效的處理,將會對人體和環境造成極大的危害.項目工藝成功應用于山東招金金合科技有限公司的冶金廢水處理,取得了良好的效果.
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環境污染論文投稿期刊:《污染防治技術》本刊創刊于1988年,由江蘇省環境科學學會和鎮江市環保局主辦,獲國內統一刊號和國際刊號。