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雙龍煤礦煤巷底鼓防治技術

時間:2020年03月05日 分類:科學技術論文 次數:

摘要:針對雙龍煤礦104工作面回風巷發生底鼓的情況,分析了巷道底鼓原因,進行了補強支護試驗和變形監測.結果表明,頂、幫補強支護,防治底鼓效果最好,可有效減小底鼓對巷道的破壞,保證工作面正常生產.該項底鼓防治技術推廣應用到該礦其他回采工作面巷道底

  摘要:針對雙龍煤礦104工作面回風巷發生底鼓的情況,分析了巷道底鼓原因,進行了補強支護試驗和變形監測.結果表明,頂、幫補強支護,防治底鼓效果最好,可有效減小底鼓對巷道的破壞,保證工作面正常生產.該項底鼓防治技術推廣應用到該礦其他回采工作面巷道底鼓防治中,均取得較好效果.

  關鍵詞:煤巷;底鼓防治;補強支護

煤炭科技

  煤礦方向論文投稿刊物:煤炭科技為國內外公開出版發行的科技期刊,季刊,國際標準刊號ISSN1008-3731,國內統一刊號CN32-1491/TD,郵發代號28-175,現由徐州礦務集團有限公司和江蘇省煤炭學會、中國礦業大學共同主辦。期刊內容以煤炭行業先進實用技術為主,包括理論探索和科學研究。

  1工程概況

  雙龍煤礦地處黃土高原溝壑地帶,取暖期4個月.礦井為斜井開拓,設計生產能力90萬t/a,設計井巷工程量超過2萬m,地面排矸距離800m.副斜井傾角6°,長度1547m,無軌膠輪車排矸、運料.主斜井傾角23°,長度475m,強力帶式輸送機運煤.該礦井煤系地層為單斜構造.煤層傾角1~3°,普氏系數f一般為2~3.2號煤是井田內唯一可采煤層,其偽頂多為泥巖和炭質泥巖,直接頂以泥巖、粉砂巖、細砂巖為主;基本頂以中、細砂巖為主.底板主要為泥巖、砂質泥巖,含少量炭質泥巖,層位穩定,巖石普氏系數f=4~6.該礦104工作面回風巷長2100m,矩形斷面,斷面尺寸5.0m×2.6m(寬×高),沿煤層頂板掘進,煤層埋深170m.煤層傾角3°,平均厚度2.5m.煤層直接頂為粉細砂巖,厚度9.63~16.34m,普氏系數f=3.8,抗壓強度38.3MPa,抗拉強度14.9MPa;底板為根土巖,厚度1.2~6.26m,遇水易膨脹.底板巖層浸水后,抗壓強度由原15.8MPa降至2.0MPa,普氏系數f由原1.6降至0.

  2巷道底鼓原因分析

  現場觀測發現,巷道圍巖松軟,底鼓嚴重,頂板下沉,礦壓顯現明顯.根據分析,巷道底鼓的主要原因為104工作面回風巷直接頂為粉細砂巖,底板為根土巖,遇水易膨脹.巷道兩幫和頂板較完整,在兩幫巖柱的壓模效應和應力作用下,松軟破碎底板巖層向巷道內擠壓流動,造成巷道底鼓和片幫[1􀆼3].

  3控制底鼓技術措施

  根據巷道底鼓原因,結合巷道頂底板移近和兩幫收斂、錨桿(索)受力監測情況,確定對底鼓段巷道進行補強支護.為掌握底鼓防治方法,在104工作面回風巷440~800m處,對頂幫補強支護措施進行試驗研究[4].3.1巷道頂部補強支護在原有的錨網索梁支護基礎上,在巷道頂部原每相鄰2排錨索梁之間,增加1排“一梁四索”的鋼帶索聯合支護.原支護錨索間排距為1400mm×1600mm,補強支護錨索間排距為1000mm×1600mm.

  錨索采用ϕ17.8mm×9300mm鋼絞線,配套采用單根長3.8m的T140鋼帶.錨索預緊力≥210kN,錨固力≥230kN.錨索外露長度150~200mm,錨深不小于9100mm.頂板補強支護錨索按設計要求施工,按規定張拉,保證施工質量,提高頂板支撐力,達到護好頂和控制幫的效果.巷道幫部補強支護在原有的錨桿支護基礎上,在巷道幫部原每相鄰2排錨桿之間,增加1排錨桿,與原支護錨桿形成梅花狀布置.巷道幫部原支護錨桿間排距為800mm×800mm;幫部補強支護,上幫補打ϕ22mm×2500mm鋼筋錨桿,下幫補打ϕ22mm×2600mm玻璃鋼錨桿.鋼筋錨桿預緊力≥135kN,錨固力≥150kN.玻璃鋼錨桿預緊力≥72kN,錨固力≥80kN.幫部補強支護錨桿按設計要求施工,按規定預緊,保證施工質量,達到護好幫和控制底的效果.

  4巷道位移監測及監測數據分析

  104工作面回風巷440~800m處,第1段120m采用原支護方式,第2段120m頂部補強支護,第3段120m頂、幫補強支護.巷道施工中,對各段巷道頂底板移近和兩幫收斂量進行現場監測.

  4.1監測方法

  (1)測點安設.在測點處,垂直圍巖表面,鉆深200mm的ϕ28mm鉆孔,將長300mm的ϕ15mm鐵樁打入孔內,鐵樁端部安設環形鉤和平頭測釘,作為量測基點.(2)量測方法.按一定的時間間隔,用測桿、測槍、收斂計或測線繩,分別量測各測點間的距離;計算兩測點相鄰2次觀測數據差值,可得到兩測點間的相對總移近量.通過在巷道兩幫中部及頂底板中部分別布置1根測線繩,保持其水平和垂直,可以分別測出巷道頂底板移近和兩幫收斂量.

  4.2監測數據分析

  通過對3段巷道頂底板移近量監測數據的對比,分析巷道底鼓防治效果[5].監測期間,第1段、第2段和第3段巷道平均底鼓量分別為495,330和208mm.底鼓量最大的是第1段,最小的是第3段.補強支護段巷道平均底鼓量是269mm,約為原支護第1段巷道底鼓量的54.34%,減小了約45.66%.頂部補強支護的第2段巷道底鼓量約為第1段巷道的66.67%,減小了約33.33%.頂、幫補強支護的第3段巷道底鼓量約為第1段巷道的42.02%,減小了約57.98%.3段巷道分別在工作面推進120m時.

  根據現場觀測,巷道底鼓量超過300mm,會直接影響巷道的正常使用;超過400mm,需采取相關措施,對底鼓進行治理,才能保證工作面正常回采.因此,在回采動壓影響段內,必須將巷道平均底鼓變形速度控制在20mm/d以內.由表1可見,頂、幫補強支護的第3段巷道,底鼓量最小,底鼓變形速度均勻且為最小,最大變形速度最低,底鼓防治效果最好,有效地控制了底鼓對巷道的破壞,保證了工作面正常生產.

  5結語

  104工作面回風巷440~800m處補強支護試驗表明,頂、幫補強支護,防治底鼓效果最好.在104工作面回風巷剩余段掘進中,采取頂、幫補強支護措施,有效減小了底鼓對巷道的破壞,保證了工作面正常生產.該礦其他回采工作面巷道施工中發生底鼓時,也采取了頂、幫補強支護措施加以治理,均收到了預期效果.

  參考文獻:

  [1]李志剛.回采動壓影響巷道底鼓防治[J].煤礦開采,2012,17(5):52􀆼54.

  [2]高建平,耿東坤.上海廟礦區8煤層回采巷道失穩控制研究與應用[J].建井技術,2018,39(4):36􀆼39.